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SIEMENS
伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)故障維修講解,西門子伺服驅(qū)動(dòng)器維修,西門子驅(qū)動(dòng)器維修,西門子伺服器維修,技術(shù)專業(yè),免費(fèi)檢測,收費(fèi)zui低,配件齊全,24小時(shí):王工
例
1
.故障現(xiàn)象:某配套
SIEMENS PRIMOS
系統(tǒng)、
6RA26**
系列直
流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的數(shù)控滾齒機(jī),開機(jī)后發(fā)生“
ERR21
,
Y
軸測量系統(tǒng)錯(cuò)
誤"報(bào)警。
分析與處理過程:數(shù)控系統(tǒng)發(fā)生測量系統(tǒng)報(bào)警的原因一般有如下幾
種:
1)
數(shù)控裝置的位置反饋信號(hào)接口電路不良。
2)
數(shù)控裝置與位置檢測元器件的連接電纜不良。
3)
位置測量系統(tǒng)本身不良。
由于本機(jī)床伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)采用的是全閉環(huán)結(jié)構(gòu),檢測系統(tǒng)使用的是
HEIDENHAIN
公司的光柵。
為了判定故障部位,
維修時(shí)首先將數(shù)控裝置
輸出的
X
、
Y
軸速度給定,將驅(qū)動(dòng)使能以及
X
、
對(duì)調(diào),使數(shù)控的
X
軸輸出控制
Y
軸,
Y
軸輸出控制
X
軸。經(jīng)對(duì)調(diào)后,
操
作數(shù)控系統(tǒng),手動(dòng)移動(dòng)
Y
軸,機(jī)床
X
軸產(chǎn)生運(yùn)動(dòng),且工作正常,證明數(shù)
控裝置的位置反饋信號(hào)接口電路*。
但操作數(shù)控系統(tǒng),手動(dòng)移動(dòng)
X
軸,機(jī)床
Y
軸不運(yùn)動(dòng),同時(shí)數(shù)控顯示
“
ERR21
,
X
軸測量系統(tǒng)錯(cuò)誤"報(bào)警。由此確認(rèn),報(bào)警是由位置測量系
統(tǒng)不良引起的,與數(shù)控裝置的接口電路無關(guān)。
檢查測量系統(tǒng)電纜連接正確、可靠,排除了電纜連接的問題。
利用示波器檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器
EXE601/5-F
的
Ual
和
Ua2
、
*Ua1
和
Ua2
輸出波形,發(fā)現(xiàn)
Ua1
相無輸出。進(jìn)一步檢查光柵輸出
(
前置放大器
EXE601/5-F
的輸入
)
信號(hào)波形,發(fā)現(xiàn)
Ie1
無信號(hào)輸入。檢查
本機(jī)床光柵安裝正確,
確認(rèn)故障是由于光柵不良引起的:
更換光柵
LS903
后,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
例
2
.故障現(xiàn)象:某配套
SIEMENS PRIMOS
系統(tǒng)、
6RA26**
系列直
流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的數(shù)控滾齒機(jī),開機(jī)后發(fā)生“
ERR21
,
X
軸測量系統(tǒng)錯(cuò)
誤"報(bào)警。
分析與處理過程:故障分析過程同前例,但在本例中,利用示波器
檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器
EXE601/5-F
的
Ual
和
Ua2
、
*Ual
和
*Ua2
輸出波形,發(fā)現(xiàn)同樣
Ual
無輸出。進(jìn)一步檢查光柵輸出
(
前置放大器
EXE601/5-F
的輸入
)
信號(hào)波形,發(fā)現(xiàn)
Ie1
,信號(hào)輸入正確,確認(rèn)故障是由
于前置放大器
EXE601/5-F
不良引起的。
根據(jù)
EXE601/5-F
的原理
(
詳見后述
)
逐級(jí)測量前置放大器
EXE601/5-F
的信號(hào),發(fā)現(xiàn)其中的一只
LM339
集成電壓比較器不良;更
換后,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
例
3
.驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套
SIEMENS 850
系統(tǒng)、
6RA26**
系列直流伺服驅(qū)
動(dòng)系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工過程中突然停機(jī),開機(jī)后面板上的“驅(qū)
動(dòng)故障"指示燈亮,機(jī)床無法正常起動(dòng)。
分析與處理過程:根據(jù)面板上的“驅(qū)動(dòng)故障"指示燈亮的現(xiàn)象,結(jié)合機(jī)床電氣原理圖與系統(tǒng)PLC程序分析,確認(rèn)機(jī)床的故障原因?yàn)閅軸驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好。
檢查電柜內(nèi)驅(qū)動(dòng)器,測量6RA26**驅(qū)動(dòng)器主回路電源輸入,只有V相有電壓,進(jìn)一步按機(jī)床電氣原理圖對(duì)照檢查,發(fā)現(xiàn)6RA26**驅(qū)動(dòng)器進(jìn)線快速熔斷器的U、W相熔斷。用萬用表測量驅(qū)動(dòng)器主回路進(jìn)線端1U、1W,確認(rèn)驅(qū)動(dòng)器主回路內(nèi)部存在短路。
由于6RA26**交流驅(qū)動(dòng)器主回路進(jìn)線直接與晶閘管相連,因此可以確認(rèn)故障原因是由于晶閘管損壞引起的。
逐一測量主回路晶閘管V1-V6,確認(rèn)V1、V2不良(己短路);更換同規(guī)格備件后,機(jī)床恢復(fù)正常。分析與處理過程:故障分析過程同前例,但在本例中,利用示波器檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、*Ual和*Ua2輸出波形,發(fā)現(xiàn)同樣Ual無輸出。進(jìn)一步檢查光柵輸出(前置放大器EXE601/5-F的輸入)信號(hào)波形,發(fā)現(xiàn)Ie1,信號(hào)輸入正確,確認(rèn)故障是由于前置放大器EXE601/5-F不良引起的。
根據(jù)EXE601/5-F的原理(詳見后述)逐級(jí)測量前置放大器
EXE601/5-F的信號(hào),發(fā)現(xiàn)其中的一只LM339集成電壓比較器不良;更換后,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
例3.驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套SIEMENS 850系統(tǒng)、6RA26**系列直流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工過程中突然停機(jī),開機(jī)后面板上的“驅(qū)動(dòng)故障"指示燈亮,機(jī)床無法正常起動(dòng)。
分析與處理過程:根據(jù)面板上的“驅(qū)動(dòng)故障"指示燈亮的現(xiàn)象,結(jié)合機(jī)床電氣原理圖與系統(tǒng)PLC程序分析,確認(rèn)機(jī)床的故障原因?yàn)閅軸驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好。
檢查電柜內(nèi)驅(qū)動(dòng)器,測量6RA26**驅(qū)動(dòng)器主回路電源輸入,只有V相有電壓,進(jìn)一步按機(jī)床電氣原理圖對(duì)照檢查,發(fā)現(xiàn)6RA26**驅(qū)動(dòng)器進(jìn)線快速熔斷器的U、W相熔斷。用萬用表測量驅(qū)動(dòng)器主回路進(jìn)線端1U、1W,確認(rèn)驅(qū)動(dòng)器主回路內(nèi)部存在短路。
由于6RA26**交流驅(qū)動(dòng)器主回路進(jìn)線直接與晶閘管相連,因此可以確認(rèn)故障原因是由于晶閘管損壞引起的。
逐一測量主回路晶閘管V1-V6,確認(rèn)V1、V2不良(己短路);更換同規(guī)格備件后,機(jī)床恢復(fù)正常。
由于驅(qū)動(dòng)器其他部分均*,換上晶閘管模塊后,機(jī)床恢復(fù)正常工作,分析原因可能是瞬間電壓波動(dòng)或負(fù)載波動(dòng)引起的偶然故障。
Y
軸的位置反饋進(jìn)行了